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PCB線路板在回流焊接後起泡的原因及除91夜夜蜜桃臀一区二区三区方法

[發布日期:2020-01-19 10:14:09] 點擊:


 

  一些電子公司的線路板來料中,經常發現焊前PCB線路板沒有任何起泡現象,但是焊好後卻發現有些PCB板的板麵綠油起泡,這是什麽原因導致的,PCB板如何除91夜夜蜜桃臀一区二区三区?

       造成板麵綠油起泡的原因主要有以下幾個方麵:

       1、手浸錫操作時,線路板焊接麵在錫液表麵停留時間過長,一般時間在2-3秒左右,如果時間太長,同樣會造成這種不良狀況的出現。

  2、線路板本身綠油質量不好,所能承受的溫度極限值偏低,經過焊接高溫時出現起泡等現象;

  3、助焊劑中添加了能夠破壞阻焊膜的一些添加劑;

  4、在焊接時錫液溫度或預熱溫度過高,超出了線路板阻焊膜所能承受的溫度範圍,造成綠油起泡。

  5、在焊接過程中出現不良後,又重複進行焊接,焊接次數過多同樣會造成線路板板麵綠油起泡等不良狀況的產生。

  回流焊接後線路板起泡一般是指線路板上的阻焊綠油起泡。這種現象是貼過元件的印製線路板在過回流焊接後,會在個別焊點周圍出現淺綠的91夜夜蜜桃臀一区二区三区,嚴重時還會出現指甲蓋大小的泡狀物,不僅影響外觀品質,嚴重時還會影響性能,是焊接工藝中經常出現的問題之一。

  

PCB綠油起泡及在回流焊接後線路板起泡的原理及處理方法


  回流焊接後線路板阻焊膜綠油起泡的根本原因,在於阻焊膜與陽基材之間存在氣體/水蒸氣。微量的氣體/水蒸氣會夾帶到不同的工藝過程,當遇到高溫時,氣體膨脹導致阻焊膜與陽基材的分層。焊接時焊盤溫度相對較高,故91夜夜蜜桃臀一区二区三区首先出現在焊盤周圍。

  現在加工過程經常需要清洗,乾燥後再做下道工序,如腐刻後,應乾燥後再貼阻焊膜,此時若幹燥溫不夠就會夾帶水汽進入下到工序。PCB 加工前存放環境不好,濕過過高,焊接時又沒有及時幹燥處理;在波峰焊工藝中,經常使用含水的阻焊劑,若PCB 預熱溫不夠,助焊劑中的水汽就會沿通孔的孔壁進入到 PCB 基板的內部,焊盤周圍首先進入水汽,遇到焊接高溫後這些情況都會產生91夜夜蜜桃臀一区二区三区。

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